济钢中厚板厂石灰炉改用混合煤气降成本

2013-07-17 08:46 来源:钢联资讯

这两天,山钢集团济钢中厚板厂120吨区域石灰炉车间的休息室里总显得空荡荡的。“我们刚清理完了煤气调节阀和烧嘴,一会儿还得爬上去检测石灰窑的尾气,哪有功夫闲着啊……”刚从30多米高平台上下来的张广水师傅边说边向放置工具的区域走去。他们都在忙什么呢?

原来,该区域两座套筒石灰竖窑原设计是使用纯转炉煤气作为燃料的,但随着降成本力度的加大,吨钢煤气回收量指标不断上调,致使转炉煤气热值逐年降低。

对此,该车间提出了将纯转炉煤气改用煤气热值更高的高炉、焦炉、转炉混合煤气的合理化建议,在济钢生产部和能源动力厂的大力支持下,120吨区域对该建议进行实施。

别看石灰窑是个庞大的“家伙”,改用混合煤气后,由于混合煤气的热值略高于原设计,石灰窑就时不常的“发个烧”、“感个冒”,操作工稍有不慎,要么把炉衬烧坏,造成设备隐患,要么就发生石灰过烧的现象,造成结瘤,影响石灰的质量。

面对这个爱“感冒发烧”的“大家伙”,班组职工就像照顾孩子一样细致入微,生怕出一点差错。

“现在,我们班里达成了一个共识,宁愿生产中多跑跑腿儿,操作上多上上心,也不能让结瘤现象发生,严重时这一炉石灰就废了”。张师傅一边整理使用过的工具,一边准备着要用的煤气检测仪,“只要石灰窑正常,多干点活儿没啥。”话音未落,张师傅又急忙搬着检测仪赶往石灰窑炉顶。

随着该车间上下的共同努力,职工操作更加精细,使用混合煤气合理化建议的实施效果也就越发明显。由于停用了转炉煤气,煤气回收不再受热值因素的制约,吨钢煤气回收量逐步提高,而吨灰煤气消耗却逐步降低。

据测算,6月份,该区域两座石灰窑可节约煤气费用60多万元,随着煤气热值的提高,石灰灼减合格率达到了100%,为转炉生产提供了优质原料。


相关文章

钢铁资源

请输入关键字,如品名、公司名、规格、材质、钢厂、电话